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新兴铸管老技师三剂重药 解决轧管质量卡脖子问题


2015-07-21   浏览[1680]次
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    随着邯郸工业区主流市场快速突破和生产工艺、操作技能、产品质量的快速提升,2015年上半年在行业形势日益恶化和市场挑战更加激烈的情况下,邯郸工业区正在发生逆势而上、不断进步和发展的势态。   
    在轧锻部,受生产线设计、设备安装、生产经验和行业认知等多种因素的制约,轧锻部广大职工强化培训、苦学深钻,不断总结和固化工艺技术,并积极引进外部专家和技术骨干,开展导师带徒、岗位练兵、技能竞赛等活动,在“过三关”(设备关、质量关、技术关)的道路上,快速突破和推进。但在轧制一些特殊材质和型号的钢管时,出现的鹅头弯、内翘皮、点状壁薄的卡脖子质量问题,不仅严重影响了市场的进一步拓展,而且造成了惨痛的质量损失,问题长期没有得到解决。
    今年上半年,轧钢老技师于春林调入轧锻部,负责设备技改和管理工作,一上任,这些技术难题就接踵而来压到肩上,面对新工艺、新设备、新技术要求,他白天一身油、一身汗与维修人员摸爬滚打在一起,晚上独自查阅各种设备参数和性能,并与检修时的纪录一一核对,有时,半夜自己又去反复测量和比对,凭借数十年轧钢改造技术和经验,一个个设备缺陷和问题,被挖掘出来,并形成一套完整的技改方案,在实业部领导的大力支持和操作工积极配合下,逐项得以实施改造。
    针对钢管鹅头弯的问题,他发现三个主要环节的偏差,一是管坯加工定心偏差,二是穿孔机、轧管机上下导盘直径尺寸偏差,三是定径辊尺寸及定径机架不同心等问题。于是,提出管坯机加工纠正管坯定心偏心问题,很快得到解决;带来维修工把所有上下导盘按同一尺寸进行配对和加工,按配对进行使用;改变对定径辊车削加工模式,制定出一个标准的车削制度统一进行加工,同时,对使用定径机架铜滑板统一找平,确保在一条直线的同心。改造完毕后,钢管鹅头弯问题迅速得到解决,厚壁管钢管鹅头弯问题由30-40%降低到0。
    针对钻杆生产产生的内翘皮和点状壁薄问题,经过反复排查,发现的症结在穿孔机轧制过程中,顶头处于不稳定状态,造成内螺旋、内翘皮等问题,后道工序基本无法消除,造成较大质量缺陷和损失。于是,经过反复探索和试验,奖顶头插销式连接,进行螺旋式连接改造,彻底解决了穿孔过程中产生管壁不均问题,内翘皮及点状壁薄缺陷迎刃而解,彻底摆脱了这一质量问题的束缚,生产效率、产品合格率大幅度提升。
    针对顶头使用寿命短、更换频繁等问题,他找到了顶头冷却系统存在的缺陷,设计并组织对顶头冷却水回流方式进行改造,由头部接口处排水改为顶头尾部排水,大大改善了冷却效果,顶头寿命由80支/个提升到400支/个以上,达到500支/个。不仅极大地提高了顶头命使用寿而且,而且生产效率得到有效提高。 
    一个新兴铸管老技师的学习钻研和技改能力得到了广大职工的称赞,更多的是他严谨扎实的工作态度和工作作风让大家心服口服。
[责任编辑:fkd]
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